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設備除塵,石灰窯尾氣除塵,石灰窯除塵灰應該怎么處理

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石灰窯的工業用品

立式爐身,連續加料,用來煅燒石灰石,使石灰石在高溫條件下分解成生石灰CaO和二氧化碳CO2的窯爐!石灰窯主要由窯體、上料裝置、裝置、燃燒裝置、卸灰裝置、電器、儀表控制裝置、除塵裝置等組成。

不同形式的石灰窯,它的結構形式和煅燒形式有所區別,工藝流程基本相同,但設備價值有很大區別。當然使用效果肯定也是有差別的。鍛燒生石灰在我國已有悠久的歷史,對石灰的品質的要求也越來越高。

普通豎窯存在很多缺點,如窯的利用系數低,在50%以下;耗能高,每噸灰用煤量在160kg以上;由于普通窯爐絕大多數為上部開口或半開口結構,所以很難進行除塵,環境污染嚴重;加料和出灰幾乎全靠人工直接操作,勞動強度大,嚴重損害了操作工的身體;質量不穩定,生、過燒、結瘤一般在30%以上,而且不能及時控制。

根據中國國情,引進日本河合株式會社的石灰豎窯技術,遵照邊引進,邊消化吸收,邊開發的精神,我們設計成了JHZS型節能環保自動化石灰豎窯。并形成多項中國的專利技術。在國內外已廣泛推廣,建成達產近百座。

近幾年來以它節能顯著、環保達標、自動化程度高、成品質量高、建造成本低、建成周期短等優點深受到國營大中型、民營個體企業和東南亞許多的青睞。指標

3:熱耗960×4.1868(KJ/Kg·t;石灰)標煤用量130(Kg/ Kg·石灰)

9:煙氣中CO2的濃度42(%) 250m3爐每小時產CO2氣體 10(t)

10:煙塵排放指標﹤50(mg/m3) 1、采用節能的煅燒方式。

(1)通過的煅燒機理節能爐體設計采用全密封煅燒機理,窯內耐火保溫層采用高鋁磚+輕質保溫磚+隔熱纖維+鋼質爐殼共四層1000mm厚。外層爐殼采用鋼殼結構。輕度好,爐內耐火保溫層設計壽命都在5年以上。為了有效的利用能源,爐窯上部和下部采用熱交換的方式,極大限度的減少了熱量從上部和下部的散失。從窯體下部鼓入助燃風,通過和窯內下部燒成的成品灰進行熱交換變成熱風,而成品灰則被冷卻,使排出的成品灰溫度在40℃以下。上部原料加到窯內,與上升的高溫煙氣進行熱交換,以形成原料的預熱帶,使窯上部排出的煙氣溫度在140℃以下。經過實測,燃料熱值利用率達80%以上(一般窯爐在40-60%以下)。

(2)通過QCX,JCX型石灰石和煤炭配料設備,BLQ型設備使窯內均勻節能。石灰石和煤炭通過QCX,JCX型配料設備使入窯原料稱量,混配均勻,并通過BLQ·4型器使石灰石與煤混勻后撒落到料面上。在煅燒帶,使煤各處發熱均勻,避免了由于不均勻以致煤多的地方溫度高產生而過燒和結瘤,溫度低的地方產生生燒。即浪費了燃料又降低了成品灰的質量品質。該配料和器通過國內外多戶的應用實測,每噸灰比其它配料方式節約煤15Kg以上。

(3)采用變頻器,設備節能運行。該爐窯中所用的動力:羅茨風機、卷揚機、圓盤出灰機、器、混配皮帶等十多處需要調節運行的動力都采用了變頻器控制和運行。避免了大馬拉小車和無負荷空載運行的現象,節約電能平均在40%以上。

(4)除塵設計科學,保證了除塵節能。崗位除塵有六處,都設計了微機控制的電動閥門。在崗位除塵中各處需要的引風量在50000m3/h左右,需要動力80KW,在設計中將各閥門開閉進入程序控制,根據設備運行順序分時控制,節約電能70%。這樣就大大減小了除塵引風機配置的動力。

2、除塵系統,煙氣與粉塵搭配巧妙,煙氣達標排放。

將煙氣煙塵和崗位粉塵混合進入布袋除塵系統。解決了單煙氣除塵溫度高損壞布袋,煙氣中含有一定量的焦油,往往容易堵塞濾袋孔隙的問題。

煙氣在除塵前,混入CaO粉塵即可把黏稠的焦油變成容易濾除的顆粒微塵,又可降低了煙氣溫度,省去經常打開引風閥降溫而浪費風力。對于含SO2量高的煙塵,由于在除塵前,煙氣與粉塵混合,粉塵中的CaO遇煙氣中的水分發生潮解,與SO2反應生成CaSO4微塵,該窯在運行中,原料斗—電子秤稱量-排灰-成品倉上篩分-裝車等過程中,產生粉塵每處都設計了引風罩,在負壓的作用下,混合后進入除塵器,通過除塵達標排放。設

計排放量<50mg/m3,經過實測在30-40mg/m3之間,經過除塵后,排放量極少。

該窯由混配部分、上料系統、部分、窯體部分、排礦部分、成品倉、、除塵系統等組成。單座窯占地面積不到2畝(30×40m2)、結構緊湊合理。

4、工藝流程科學、能有效的利用余熱。

把合格的原料和燃料按比例,用精度為3‰的電子稱準確稱量后,通過中間斗和皮帶機進行均勻混合,由1.5m3的單斗卷揚機沿著斜橋把混合料運爐頂受料斗,通過電磁振動給料機均勻定量給料,由爐頂旋轉器完成爐內。物料靠自重克服煤氣氣流的浮力而緩慢向下運動,相繼通過預熱帶、煅燒帶、冷卻帶。

爐料在下降過程中,與熾熱的煤氣進行著復雜的熱交換,并伴隨著石灰石的分解和生石灰的晶粒的發育成長過程,當全過程完成時,也被助燃空氣冷卻降溫40—60℃。然后由圓盤出灰機和兩段密封閥在不泄漏助燃風的情況下,將石灰卸爐外皮帶機上。經提升機、篩分,將≤5mm和>5mm的石灰分別卸入不同的料倉。

助燃空氣由羅茨風機從爐體下部吹入爐內,克服料粒阻力從下部上升爐頂,在除塵引風機的吸引下,煙氣通過管道輸送到除塵器進行除塵。由于引風機的作用,使窯內料面上方形成微負壓區(-10Pa左右)。這個微負壓保證了爐內氣流順暢,非常有利于煅燒帶石灰石進行分解,引風機將全部煙氣引進除塵器凈化,而后從煙囪達標排放到大氣中。

5、該窯樹立了以原料為基礎的科學指導思想

石灰石:化學成分:CaO含量≥53.5% R2O3≤2%

上限≯90mm,下限≮30mm,超上下限各不大于5%

焦碳(無煙煤):灰分≤14%固定碳≥85%

上限≯50mm,下限≮15mm,超上下限各不大于5%

合格的原燃料對燒成石灰的質量品質關重要,如果石灰石粒度大小不均,差別太大或雜質過多,在爐內就會使爐料偏析,致使氣流紊亂,煅燒帶不穩定,生過燒嚴重,以致造成嚴重的爐瘤發生;

如果煤粒度不合格,粒度太小就會在煅燒帶CaCO3分解時熱量不足,容易造成夾生。如粒度太大,到冷卻帶時還在燃燒,致使排礦溫度過高,即浪費燃料,又使得排礦困難。沒有合格且穩定的原、燃料,就無法合格的產品。所以有了合格的燃料為基礎,再加上的工藝,就保證了產品的高品質。

6、原、燃料稱量與混配設計新穎,調整方便。

混配系統的稱量裝置采用具有全自動控制能力的自動稱量裝置。精度<3‰。在稱量時,由變頻控制的振動給料機分二次給料,先以較快的速度供料90%,再以較慢的速度供料100%,石灰石誤差在2Kg以內,焦炭(煤)誤差在0.21Kg內,并且,上次的稱量誤差,下次能夠自動補償。在混合物料過程中的傳動裝置亦采用變頻調速控制。先把石灰石、焦炭(煤)放在其中間料斗內,然后在規定的時間內通過寬度為800mm的皮帶混勻(石灰石在下,焦碳(煤)在上)通過流槽,進入上料斗。二者必須保證在同一時間內完成(即做到頭頭相重,尾尾相重)。二者流量大小具有調節手段,整個稱量、混勻過程都由可編程控制器(PLC)自動控制,且現場有監視裝置進行監視。控制系統采用全自動和半自動冗余方式控制,可與計算機相連進行動態面顯示、報警、打印等功能。

7、設備結構奇特,窯內布量混勻到。

爐頂振動給料機均勻地將爐頂貯料斗中爐料送一邊、一邊旋轉的回轉式器中。每次布完料,旋轉溜槽所停位置均比開始運轉時所在位置前移80度。這樣保證了始終位相錯的均勻。后的料面形狀平面型或馬鞍型由調整后的板決定。也可在一個方位進行定點。

8、不停風的均勻排灰,保持良好爐況。

該窯排灰采用圓盤出灰機和兩段密封閥組成的排灰機構。圓盤出灰機能保證將燒成的灰塊在不擠壓破碎的情況下,完整的排出,并落到兩段密封閥中。兩段密封閥的兩個擋板交替工作,既能使灰塊均勻排出又能保證助燃風不泄漏而連續鼓風。這樣即保證了爐內氣流分布穩定,又保證了煅燒帶的溫度連續。使得燒成的石灰有了高品質和高產量。

9、爐況調控手段,調偏僅用3-4小時。

窯體上部設有廢氣循環的裝置。當上部出現爐況偏燒時,操作上部八個閥門的開閉,鼓入不含氧氣的煙囪中排出的廢氣即可調整上部偏燒的爐況。

窯體下部設有二次助燃風裝置,當下部出現爐況偏燒時,操作下部八個閥門的開閉,鼓入從羅茨風機送來的助燃風,即可調整下部偏燒的爐況。出現偏燒嚴重的爐況,一般僅用3小時,即可調整過來。

10、自動化的水平高,單人操作正常。

從原料斗上料—電子稱稱重—混配料—爐頂上料——排灰—成品進料倉全部實現自動化,需要調整爐況參數時,只在工控室中微機上操作即可

環保石灰窯有什么用途

新型環保石灰窯將煙氣煙塵和崗位粉塵混合進入布袋除塵系統。解決了單煙氣除塵,一因有時溫度高損壞布袋,二因煙氣中含有一定量的焦油,往往容易堵塞濾袋孔隙。煙氣在除塵前,混入CaO粉塵即可把黏稠的焦油變成容易濾除的顆粒微塵,又可降低了煙氣溫度,省去經常打開野風閥降溫而浪費風力。對于含SO2量高的煙塵,由于在除塵前,煙氣與粉塵混合,粉塵中的CaO遇煙氣中的水分發生潮解,與SO2反應生成CaSO4微塵,該窯在運行中,原料斗—電子秤稱量-排灰-成品倉上篩分-裝車等過程中,產生粉塵每處都設計了引風罩,在負壓的作用下混合后進入除塵器,通過除塵后達標排放,設計排放量<50mg/m3,經過實測在30-40mg/m3之間,經過除塵后,排放量極少。

石灰窯尾氣除塵

1、我廠的石灰燒制中,主引風機對廢氣的負壓輸送,細小石灰粉塵及原料中部分雜質及煤氣燃燒產物廢氣(含化合水),一同進入布袋除塵,布袋內壁會被沾上雜質,定期對布袋進行更換,廢氣內含水量還是較大的。石灰窯運作中,若因控火、配風不合理及窯內虧料、拉料不及時等等,很容易造成窯頂廢氣溫度過高、窯頂溫度過高,燒窯頂料位儀,同時廢氣溫度過高進入布袋除塵器內,很容易使布袋燒損。中因加強窯體操作的監控,廢氣溫度不要超240攝氏度,我們一般不讓超220攝氏度。如果現場異常廢氣溫度上升不降,直接將布袋除塵器甩開,窯頂溫度350攝氏度以上就著手對窯頂安裝的料位儀進行拆除,同時繼續異常應急操作。

2、于您說的關于其他的除塵方式,本人所見的石灰窯裝置配套的都是布袋除塵系統,在這無法和您交流了。以上僅供參考。

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